橡膠密煉機(jī)液壓故障診斷與排除
(1)概述
XM270-20/40型密煉機(jī)是某公司的關(guān)鍵設(shè)備之一,其主要技術(shù)參數(shù)為:總?cè)萘?span lang="EN-US">240L(四棱轉(zhuǎn)子),工作容積180L,后轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速20/40r/min,轉(zhuǎn)子速比1 :1.16。
本機(jī)采用的是曲拐式鎖緊裝置,其工作原理如圖M所示。
(2)存在的問題及處理
根據(jù)設(shè)計(jì)該機(jī)構(gòu)自鎖角α以6°為宜,這樣有利于鎖緊曲拐4在鎖緊缸的作用下松鎖,卸料門正常開閉鎖時(shí)間2~3s,在使用過程中,隨著墊塊6和調(diào)整塊7間兩接觸面的磨損,出現(xiàn)開鎖時(shí)間過長,甚至有時(shí)松不開鎖,造成生產(chǎn)中斷,導(dǎo)致膠料溫度超過工藝要求的現(xiàn)象。其原因是隨著接觸面的磨損,鎖緊曲拐4位移量的增加使自鎖角α減小。由受力分析知當(dāng)α減小到一定程度時(shí),曲拐4將處于過鎖緊狀態(tài),進(jìn)而增加了鎖緊缸的開鎖阻力。
通常是采用更換墊塊6和調(diào)整塊7的方法來處理的,更換工藝繁雜。針對(duì)這一情況,嘗試拆下墊鐵2,將其厚度削薄,以適當(dāng)?shù)卦龃罂诮?,?jīng)試車效果非常明顯,在不更換墊鐵的情況下較好地恢復(fù)了原有性能。
與此同時(shí),該機(jī)構(gòu)在使用時(shí),尤其是在膠料混煉過程中,有時(shí)會(huì)出現(xiàn)突然解鎖的問題,不僅嚴(yán)重污染環(huán)境,而且大大地影響了膠料質(zhì)量,造成浪費(fèi),并使設(shè)備效率降低。初期單一采用更換液壓系統(tǒng)密封件的方法來解決,不僅費(fèi)用高,而且費(fèi)工費(fèi)時(shí)。為了從根本上解決問題,針對(duì)液壓原理圖和泵站展開分析攻關(guān)。配套的是大連理工大學(xué)生產(chǎn)的七閥組結(jié)構(gòu)泵站,其鎖緊機(jī)構(gòu)液壓原理如圖N所示。控制鎖緊缸的是24EYO-H20B型電液換向閥,當(dāng)在圖示位置時(shí)(松鎖狀態(tài)),由雙聯(lián)葉片泵的大泵和貯能器供壓,而實(shí)際上原泵站裝的是一個(gè)34EYO-H20B-T型先導(dǎo)閥控制下的24EYO-H20B型電液換向閥,在工作時(shí)由于先導(dǎo)閥具有斷電復(fù)位功能(本系統(tǒng)控制設(shè)定為10s后失電),造成電液換向閥2單靠密封在內(nèi)部的液壓油維持鎖緊缸鎖緊的工作狀態(tài)。隨著泄漏量的增加,該液控閥會(huì)在復(fù)位彈簧的作用下復(fù)位而造成解鎖。針對(duì)這一情況,將閥2的34EYO-H20B-T型先導(dǎo)閥中兩側(cè)的復(fù)位彈簧去掉,使閥芯處于自由狀態(tài),當(dāng)一側(cè)工作線圈失電時(shí),此閥芯仍能保持在原來帶電的位置狀態(tài)保證向24EYO-H20B型主閥供控制壓力油,使貯能器充分發(fā)揮了保壓作用,當(dāng)泄漏造成系統(tǒng)內(nèi)欠壓時(shí),由泵站工作補(bǔ)充壓降,從而解決了這一問題,節(jié)約了大量的維護(hù)費(fèi)用,較好地保證了生產(chǎn)。
工藝液壓泵元件最大注射壓力為pmax=32MPa,較目前與之配套的潤滑泵的最大注射壓力(p= 72MPa)低(該泵的型號(hào):DYX7-15),其油液穿透能力弱,油孔堵塞現(xiàn)象極易發(fā)生。同時(shí)由于各接觸面配合間隙和磨損的存在,按照原設(shè)計(jì),工藝油注油方式是隨著上頂栓的工作狀態(tài)而間歇式注油,更增加了油孔被堵的機(jī)會(huì),實(shí)際運(yùn)行中就證明了這一點(diǎn)。這不僅影響生產(chǎn),更有增大干摩擦、破壞密封面而使功能失效的隱患。因此,根據(jù)這一問題在沒有更換工藝液壓泵的前提下,采用調(diào)高供油壓力,改間歇式注油為連續(xù)注油,并且保證有充足的油量供應(yīng)和清潔的油質(zhì)。同時(shí),結(jié)合動(dòng)靜環(huán)面的磨損情況,適時(shí)調(diào)整撥叉,增加液壓缸的供油壓力(增壓幅度0.2MPa為宜)。通過以上的調(diào)整,較好地解決了這一問題。目前這套密封件投入運(yùn)行3年之久,密封效果依然良好。